불꽃 저항성 직물 : 성능과 편안함 향상

편안함과 다양성으로 알려진 유연한 재료로서니트 직물의류, 가정 장식 및 기능적 보호 마모에서 광범위한 응용을 발견했습니다. 그러나 전통적인 섬유 섬유는 가연성이 있고 부드러움이 부족하며 단열재가 제한되어있어 더 넓은 채택을 제한합니다. 섬유의 화염 방지 및 편안한 특성을 향상시키는 것은 업계의 초점이되었습니다. 다기능 직물과 미적으로 다양한 섬유에 대한 강조가 커지면서 학계와 산업은 편안함, 불꽃 저항 및 따뜻함을 결합한 재료를 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

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현재 대부분불꽃 저항성 직물화염 회수 코팅 또는 복합 방법을 사용하여 만들어집니다. 코팅 된 직물은 종종 뻣뻣 해지고 세척 후 화염 저항력을 잃고 마모에서 저하 될 수 있습니다. 한편, 복합 직물은 화염 방지력이지만 일반적으로 두껍고 통기성이 적으며 편안함을 희생합니다. 직물 직물과 비교할 때 니트는 자연스럽게 부드럽고 편안하여 기본 층 또는 외부 의류로 사용할 수 있습니다. 본질적으로 불꽃이 강한 섬유를 사용하여 생성 된 화염 방지 니트 직물은 추가 치료 후에도 내구성있는 불꽃 보호 기능을 제공하고 편안함을 유지합니다. 그러나 Aramid와 같은 고성능 화염 방지 섬유가 비싸고 작업하기가 어렵 기 때문에 이러한 유형의 직물을 개발하는 것은 복잡하고 비용이 많이 듭니다.

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최근의 발전으로 이어졌다화염 방지 직물, 주로 아라미드와 같은 고성능 원사를 사용합니다. 이 직물은 우수한 화염 저항을 제공하지만 특히 피부 옆에 착용 할 때 유연성과 편안함이 부족합니다. 화염 방지 섬유의 뜨개질 공정은 또한 도전적 일 수 있습니다. 화염 방지 섬유의 높은 강성 및 인장 강도는 부드럽고 편안한 니트 직물을 만드는 데 어려움을 증가시킵니다. 결과적으로, 불꽃 내성 니트 직물은 비교적 드 rare니다.

1. 핵심 뜨개질 공정 설계

이 프로젝트는 a를 개발하려고합니다구조이는 최적의 편안함을 제공하면서 불꽃 저항, 반 정적 특성 및 따뜻함을 통합합니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 양면 양털 구조를 선택했습니다. 베이스 원사는 11.11 Tex 불꽃 저항성 폴리 에스테르 필라멘트이며, 루프 원사는 28.00 Tex Modacrylic, Viscose 및 Aramid (50:35:15 비율)의 혼합입니다. 초기 시험 후, 우리는 1 차 편직 사양을 정의했으며, 이는 표 1에 자세히 설명되어 있습니다.

2. 프로세스 최적화

2.1. 직물 특성에 대한 루프 길이 및 싱커 높이의 영향

a의 불꽃 저항구조섬유의 연소 특성과 직물 구조, 두께 및 공기 함량과 같은 인자 모두에 따라 다릅니다. 목이 짜여진 직물에서는 루프 길이와 싱커 높이 (루프 높이)를 조정하면 불꽃 저항과 따뜻함에 영향을 줄 수 있습니다. 이 실험은 화염 저항 및 단열재를 최적화하기 위해 이러한 매개 변수를 변경하는 효과를 조사합니다.

루프 길이와 싱커 높이의 다른 조합을 테스트하면서, 우리는베이스 원사의 루프 길이가 648cm이고 싱커 높이가 2.4 mm 일 때 직물 질량은 385 g/m²였으며, 이는 프로젝트의 중량 목표를 초과하는 것을 관찰했습니다. 대안 적으로,베이스 원사 루프 길이는 698cm이고 싱커 높이가 2.4mm 인 경우, 직물은 느슨한 구조와 -4.2%의 안정성 편차를 나타 냈으며, 이는 표적 사양에 미치지 못했다. 이 최적화 단계는 선택된 루프 길이와 싱커 높이가 불꽃 저항과 따뜻함을 모두 향상 시켰습니다.

2.2.직물의 효과화염 저항에 대한 적용 범위

직물의 커버리지 레벨은 특히 염기 원사가 폴리 에스테르 필라멘트 일 때 화염 저항에 영향을 줄 수 있습니다. 적용 범위가 충분하지 않으면 직물이 화염 저항 표준을 충족하지 못할 수 있습니다. 적용 범위에 영향을 미치는 요인에는 원사 트위스트 팩터, 원사 재료, 싱커 캠 설정, 바늘 고리 모양 및 직물 테이크 업 장력이 포함됩니다.

테이크 업 장력은 직물 커버리지 및 결과적으로 불꽃 저항에 영향을 미칩니다. 테이크 업 장력은 풀다운 메커니즘에서 기어 비율을 조정하여 관리됩니다. 이는 바늘 고리의 원사 위치를 제어합니다. 이 조정을 통해 기본 원사에 대한 루프 원사 커버리지를 최적화하여 화염 저항을 손상시킬 수있는 간격을 최소화했습니다.

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3. 청소 시스템 개선

고속원형 뜨개질 기계, 수많은 수유 지점으로 상당한 보풀과 먼지를 생성합니다. 즉시 제거하지 않으면 이러한 오염 물질은 직물 품질과 기계 성능을 손상시킬 수 있습니다. 프로젝트의 루프 원사는 28.00 Tex Modacrylic, Viscose 및 Aramid Short 섬유의 혼합이라는 점을 감안할 때, 원사는 더 많은 보풀을 흘려서 수유 경로를 차단하고 원사가 부러지고 직물 결함을 생성하는 경향이 있습니다. 청소 시스템 개선원형 뜨개질 기계품질과 효율성을 유지하는 데 필수적입니다.

팬 및 압축 공기 송풍기와 같은 기존의 청소 장치는 보풀을 제거하는 데 효과적이지만, 뚜껑을 쌓을 수있는 원사가 끊어 질 수 있기 때문에 짧은 섬유 원사에는 충분하지 않을 수 있습니다. 도 2에 도시 된 바와 같이, 우리는 노즐의 수를 4에서 8로 증가시켜 공기 흐름 시스템을 향상시켰다. 이 새로운 구성은 중요한 영역에서 먼지와 보풀을 효과적으로 제거하여 클리너 작업을 초래합니다. 개선으로 인해 우리는 늘릴 수있었습니다뜨개질 속도14 r/min에서 18 r/min에서 생산 능력을 크게 향상시킵니다.

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화염 저항과 따뜻함을 향상시키기 위해 루프 길이와 싱커 높이를 최적화하고 화염 저항 표준을 충족시키기 위해 커버리지를 개선함으로써 원하는 특성을 지원하는 안정적인 편직 프로세스를 달성했습니다. 업그레이드 된 청소 시스템은 보풀 축적으로 인해 원사 파손을 크게 줄여서 작동 안정성을 향상시킵니다. 생산 속도가 향상되어 원래 용량이 28%증가하여 리드 타임이 줄어들고 출력이 증가했습니다.


후 시간 : Dec-09-2024